Einführung Lean Management in der Kunststoffindustrie
Ein mittelständisches Unternehmen der Kunststoffindustrie stand vor der Herausforderung, stark wachsendes Produktionsvolumen mit stabilen und klaren Strukturen zu verbinden. Kommunikationswege waren nicht ausreichend definiert, Arbeitsplätze wenig standardisiert und wichtige Kennzahlen gelangten nicht zuverlässig bis auf den Shopfloor.
Um die Organisation zukunftsfähig aufzustellen, wurde ein umfassendes Lean‑Projekt initiiert – mit Fokus auf 6S, Shopfloor Management und einer nachhaltigen Multiplikatoren‑Ausbildung.
Ausgangslage
Das Unternehmen befand sich in einer Phase dynamischen Wachstums. Gleichzeitig fehlten die strukturellen Voraussetzungen, um dieses Wachstum effizient und störungsfrei zu bewältigen.
Herausforderungen im Überblick:
- Unklare oder ineffiziente Kommunikationsstrukturen
- Geringe Standardisierung der Arbeitsplätze
- Fehlende KPI‑Transparenz über alle Ebenen
- Steigende Produktivitäts- und Kapazitätsanforderungen
Kennzahlen des Betriebs:
- Mitarbeiter: ca. 500
- Umsatz: ca. 80 Mio. € jährlich
- Nutzfläche: ca. 3.000 m²
Vorgehensweise
Das Projekt begann mit einer strukturierten Analysephase, um ein fundiertes Verständnis für die bestehende Organisation zu schaffen. Anschließend wurden praxisnahe Lösungen entwickelt und in einem Leuchtturmbereich sichtbar gemacht.
Analysephase
Im ersten Schritt wurden die Grundlagen für die Transformation gelegt:
- Durchführung eines Lean Assessments
- Interviews mit Führungskräften und Mitarbeitern
- Identifikation der relevanten KPI
- Ziele- und Prämissenworkshop zur gemeinsamen Ausrichtung
Umsetzungsphase
Basierend auf der Analyse wurde ein beispielgebender Leuchtturmbereich aufgebaut, in dem Lean-Methoden konsequent implementiert wurden:
- Einführung eines vollständigen 6S‑Regelkreises
- Aufbau eines Shopfloor-Management-Systems inklusive Visualisierung und Kennzahlenführung
- Standardisierung der Arbeitsplatzorganisation
- Qualifizierung interner Multiplikatoren für langfristige Selbstständigkeit
Projektdauer: ca. sechs Monate
Ergebnisse
Das Lean-Projekt führte zu spürbaren und messbaren Verbesserungen in allen relevanten Bereichen. Sowohl die Prozessperformance als auch die Motivation der Mitarbeitenden konnten deutlich gesteigert werden.
Messbare Leistungsgewinne
- +15 % Produktivitätssteigerung
- –35 % Rüstzeit
- –31 % Personalstunden pro Rüstvorgang
Organisatorische & strategische Erfolge
- Deutlich gesteigerte Mitarbeitermotivation
- Kürzere Reaktionszeiten und schnellere Verfügbarkeit
- Reduzierte Lagerbestände und geringeres Working Capital
- Vermeidung von Überproduktion durch verbesserte Abläufe
- Schnellere Umsetzung individueller Kundenanforderungen
- Höhere Flexibilität in der gesamten Fertigung